按下掘进“快进键”

永兴工程创大断面岩巷炮掘新纪录

经济新闻
  本报讯(通讯员 杨丽)3月29日,永兴工程新安项目部传来喜讯,该项目部施工的21专回下山上段实现了大断面岩巷单进100米/月,创下永兴工程和新安煤矿岩巷炮掘新纪录。
  多措并举,鼓干劲抓生产。永兴工程以创建标杆区队为抓手,修订下发具有“靶向性”的《永兴工程专业化队伍建设管理办法》,成立工作领导小组,积极推广机械化掘进、配套装备,应用聚能多级掏槽聚能光爆技术,形成“自公司到项目部层层展开、自项目部到公司层层保证”的单进提升体系;每天对生产组织、技术工艺、队伍建设和装备水平等影响掘进效率的因素进行分析和纠偏,及时开展技术跟踪服务指导,对好的做法和亮点及时组织学习推广;同时项目部结合实际,加大经济杠杆考核力度,激发职工工作的主动性、积极性。
  科学施工,优化生产组织。面对11区3个工作面战线长、设备多、出渣困难等制约生产的情况,永兴工程新安项目部优化生产组织,倒排工期、挂图作战,将月度进尺任务逐日分解到班组,责任落实到人,每天召开碰头会对各班组任务完成情况每日分析、每天通报,及时协调解决影响生产的难题;通过优化施工工序、合理安排平行作业、加强与矿方沟通协调、加强设备维护保养等一系列措施,增加了掘进班次、提高了作业效率,为生产任务完成奠定坚实基础。
  紧盯现场,严抓工程质量。永兴工程新安项目部秉承“干一项工程、树一座丰碑”的发展理念,严格按照正规循环作业,狠抓现场管理,从生产的各个方面提高质量标准化工作,保证施工互相递进,实现了以质量保安全、以质量促进尺的良性循环。
  创新驱动,提高生产质效。永兴工程坚持“创新驱动”,落实“机械化换人、自动化减人”方案,从装备升级、优化工艺和改进运输系统入手,合理调整爆破参数,应用聚能多级掏槽光面爆破技术,在第十项目部21专回下山和21皮带下山建立炮掘快速掘进线,将原断面113个炮眼优化为69个,每班减少打眼时间122分钟左右,单炮进尺由1.5米提升至1.8米左右,最高可达2米,炮眼利用率保持在85%左右;采用CMJ2-25双臂液压钻车灵活高效打眼,作业面积大,钻孔速度快,钻眼精度高,机械操作灵活,平均每班在炮眼布置上可解放3人劳动力,缩短122分钟,减轻职工施工劳动强度,提高了作业效率,为当班生产任务提供了充分保障。